1 引言
萊鋼煉鋼廠新二區(qū)5#連鑄紅外切割定尺系統(tǒng)自正式投產(chǎn)以來,頻繁出現(xiàn)不檢測或切長短尺的現(xiàn)象,在此條件下,通過對定尺系統(tǒng)的改造,利用編程算出切割尺寸并發(fā)出切割信號,避免了原有紅外定尺系統(tǒng)依靠攝像頭檢測鑄坯長度,容易受外界環(huán)境的影響,故障率較高等缺點。本系統(tǒng)的成功應(yīng)用,不僅降低了生產(chǎn)成本,減少了勞動強(qiáng)度,而且還大大提高了鋼坯成坯合格率,提高了生產(chǎn)率。
2 模擬切割系統(tǒng)的自動控制
2.1模擬切割定尺自動控制系統(tǒng)的硬件
本系統(tǒng)涉及到的連鑄機(jī)設(shè)備有鑄流西門子s7-400控制系統(tǒng)、液面自控系統(tǒng)、執(zhí)行設(shè)備(包括火焰切割機(jī)、加緊汽缸、返回汽缸)等,需要通訊模塊與變頻器建立通訊連接,通過AI和DI采集的數(shù)據(jù)送到CPU,經(jīng)過數(shù)據(jù)處理,通過DO模板發(fā)出命令,致使繼電器和接觸器吸合,使汽缸、火切機(jī)完成切割動作。圖1為本系統(tǒng)的切割原理方框圖。

圖1 本系統(tǒng)切割原理方框圖
具體采集的數(shù)據(jù)通過上位機(jī)顯示。如圖2所示。

圖2本系統(tǒng)的監(jiān)控操作畫面
2.2模擬定尺切割系統(tǒng)的軟件實現(xiàn)
模擬定尺切割系統(tǒng)直接利用連鑄機(jī)鑄流西門子S7-400控制系統(tǒng)采集的鑄坯瞬時拉速V,進(jìn)行數(shù)學(xué)運算得到鑄坯行程,并根據(jù)鑄坯行程控制火焰切割機(jī)、加緊汽缸、返回汽缸完成鑄坯切割。整個過程在連鑄機(jī)鑄流西門子S7-400控制系統(tǒng)中完成,編程語言使用STEP7,操作及監(jiān)控畫面在鑄機(jī)工控機(jī)(使用WINCC6.0)上完成,無需額外設(shè)備。其工作原理如下:
(1)數(shù)據(jù)采集。為實現(xiàn)連續(xù)鑄坯及鑄坯的配水冷卻,鑄流自動控制系統(tǒng)已將鑄坯瞬時拉速V采集并儲存,其過程如下:通過S7-400AI模板采集液面自控系統(tǒng)中的鋼水液面高度數(shù)據(jù)PIW264(0-27648),CPU據(jù)此數(shù)據(jù)通過PROFIBUS通訊將控制字賦至拉矯機(jī)變頻器,使拉矯機(jī)電機(jī)以頻率f轉(zhuǎn)動,根據(jù)以下公式可計算出拉矯輥瞬時轉(zhuǎn)速V


其中:
:電機(jī)頻率
:電機(jī)極對數(shù)
:電機(jī)每分鐘轉(zhuǎn)數(shù)
:減速機(jī)變速比
:拉矯輥直徑
在拉矯輥與鑄坯不打滑的情況下,拉矯棍瞬時轉(zhuǎn)速V與鑄坯瞬時拉速相等,將V儲存于STEP7數(shù)據(jù)塊中,以備下一步編程調(diào)用。整個采集及運算程序在STEP7中完成。
(2)數(shù)據(jù)處理。在程序中對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,并根據(jù)切割尺寸發(fā)出切割信號。由于采集到的是鑄坯瞬時拉速,不難得出鑄坯一段時間內(nèi)的行程,因此作如下處理:以80ms為基本單位,在每個80ms開始時采集鑄坯瞬時拉速 ,在80ms開始時采集鑄坯瞬時拉速 ,這樣鑄坯的行程S可由以下公式得出:

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其中:
:鑄坯的行程
:鑄坯每個80ms的行程
:鑄坯每個80ms的平均速度
:每個80ms開始時的瞬時拉速
:每個80ms結(jié)束時的瞬時拉速
:在監(jiān)控操作畫面上設(shè)定的定尺長度
:根據(jù)實際工況設(shè)定的補(bǔ)償系數(shù)
當(dāng) 時,控制系統(tǒng)向夾緊汽缸發(fā)出切割信號,信號發(fā)出后,控制系統(tǒng)將S清零。整個運算及控制程序在STEP7中完成。
(3)控制動作。切割信號發(fā)出后,夾緊汽缸動作將鑄坯夾緊,汽缸到位后,切割小車的切割槍開始切割,小車沿與鑄坯行走垂直方向運動,將其切斷,其中夾緊汽缸與切割小車一體組成火焰切割機(jī),在切割過程中與鑄坯一起運動,切割完成后,返回汽缸動作將火焰切割機(jī)推回原位。以上設(shè)備均為連鑄機(jī)自帶常規(guī)設(shè)備,控制程序STEP7中完成。
(4)尾坯處理。拉尾坯時,拉矯機(jī)與鑄坯不接觸,此時由操作人員通過操作臺對尾坯進(jìn)行手動處理。
3 模擬定尺程序設(shè)計
從變頻器80ms采集一次鋼坯瞬間速度,經(jīng)過單位換算處理,放入DB200.DBD12。每次計算的值經(jīng)過修正,累加一起,當(dāng)達(dá)到切割的定尺長度時,便發(fā)出切割命令,同時便把DB200.DBD16賦予0,重新計算下一根。程序如下:





4 結(jié)束語
本模擬定尺切割系統(tǒng)無需投資額外設(shè)備,能夠在惡劣環(huán)境下穩(wěn)定工作,操作維護(hù)簡單,尺寸精度較高,通過應(yīng)用模擬定尺切割系統(tǒng)的技術(shù)改進(jìn),切實達(dá)到了檢測快速準(zhǔn)確、抗干擾能力強(qiáng)、系統(tǒng)運行穩(wěn)定以及近于零維護(hù)的目的,為銀前5#連鑄的順利生產(chǎn)起到了強(qiáng)有力的保障作用。模擬定尺切割系統(tǒng)投入運行后,至今未發(fā)生一次故障,徹底解決了紅外定尺系統(tǒng)存在的諸多問題。鋼坯合格率基本100%,直接經(jīng)濟(jì)效益70余萬元/年?;究朔四壳巴ㄓ玫倪B鑄紅外定尺切割系統(tǒng)安裝調(diào)試過程復(fù)雜,對鑄坯溫度、現(xiàn)場環(huán)境有很高的要求,故障率較高等缺點。










